由我院粉體工程材料研究所承擔的哈密南崗建材有限公司2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線節(jié)能降耗改造工程——燒成窯尾預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)改造項目(EPC)于2017年6月18日至6月21日順利通過了72小時達產(chǎn)達標性能考核。
哈密南崗建材有限公司2000t/d熟料生產(chǎn)線自2009年12月投入生產(chǎn)運行以來,由于各種原因,存在設(shè)備運轉(zhuǎn)率低、熟料產(chǎn)質(zhì)量低和能耗高等諸多問題,企業(yè)效益持續(xù)下滑。
該公司為了順應(yīng)國家節(jié)能減排和水泥行業(yè)階梯電價的政策要求,以工程總承包(EPC)的方式與我院合作,采用我院具有自主知識產(chǎn)權(quán)的4項專利技術(shù)對該公司窯尾預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的突出問題進行了技術(shù)改造。項目于2017年4月16日點火烘窯,4月18日一次投料成功生產(chǎn)出合格熟料,6月18日至21日通過了72小時達產(chǎn)達標性能考核。該項目已順利通過業(yè)主驗收,正式交付生產(chǎn)。
經(jīng)過生產(chǎn)檢驗證明,我院技術(shù)先進、成熟、穩(wěn)定、可靠,改造后的窯尾預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)對原料適應(yīng)性強,調(diào)整靈活,操作彈性大,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,熟料產(chǎn)質(zhì)量及各項能耗指標先進,超過了預(yù)期的改造目標。與改造前相比,熟料產(chǎn)量提高了1093.65t/d,增幅56.61%,相當于新建了一條1000t/d熟料生產(chǎn)線;熟料標準煤耗和熟料綜合電耗分別降低了31.06kgce/t-cl和28.24kW.h/t-cl,降幅分別達到了22.11%和31.62%,增產(chǎn)和節(jié)能降耗效果非常顯著,遠超合同約定的設(shè)計指標,達到了國內(nèi)同類型生產(chǎn)線的領(lǐng)先水平。按照年產(chǎn)熟料60萬噸計算,每年僅節(jié)約能源一項折合標準煤2.07萬噸,降本增效的效益在1390萬元以上,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。
哈密南崗建材有限公司2000t/d熟料生產(chǎn)線